TBS分选机的日常维护及故障分析

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:499
   干扰床分选机可实现1.5~0.15mm级泥的分选,有效分选密度为1400~1900kg/m³,可以取代其他粗煤泥分选设备,不仅适用于动力煤选煤厂,更适用于炼焦煤选煤厂,是目前较为理想的粗煤泥分选设备。那么,在应用中要做好哪些日常维护呢?出现故障,又该如何解决呢?   一、日常维护   1、每月检查一次压力室。检查时,打开维护门,目视检查压力室内是否有物料、杂物等,如需清理,打开TBS底部中间的手动蝶阀,然后用水冲洗干净。   2、每月检查一次紊流板。检查桶内特别是排料口附近有无杂物,耐磨塞是否齐全,耐磨塞内孔有无堵塞。如存在上述情况,清除杂物、补齐并清理耐磨塞。   3、检查陶瓷阀及阀座的磨损情况,必要时更换。   4、检查执行器油箱内液位,检查执行器有无渗漏油现象。   5、分析精煤和尾矿灰分,根据实际情况及时调整密度设定值和上升水流量,保证产品质量。   6、发现排料不正常时,应及时停止入料并检查原因。   7、每班运行完毕,不需排出TBS桶内物料。   二、故障分析   故障1:控制器输出为100%,底流中含有大量的物料   原因:TBS过载。   解决办法:降低TBS的入料量。   故障2:输出为100%,排料不连续、不稳定   原因:排料阀门被大块物料堵塞。   解决办法:为停止入料,放空槽体,清理堵塞物。   故障3:测量值密度读数不稳定,物料沉降   原因:控制器设定值高,床层不稳定。   解决办法:减小控制器的设定值。   故障4:测量值密度读数不稳定,物料沉降溢流和床层中粗颗粒物料过少   原因:上升水流太小。   解决办法:增加上升水流流量。   故障5:溢流中粗物料过少,床层不稳定   原因:控制器设定值太低。   解决办法:增加控制器设定值。   故障6:上升水流进口阀100%打开,但上升水流较小   原因:紊流板尼龙塞阻塞。   解决办法:停机并检查尼龙塞阻塞的情况,用焊条或类似物清理。   故障7:上升水流入口阀全开,但上升水流较小   原因:紊流板下部淤塞。   解决办法:停机,打开事故放料阀或打开冲洗门,清除淤积物。   故障8:排料阀门排料不均匀   原因:锥形阀门或阀座磨损或阀门间隙不均匀(排料阀门及阀座)。   解决办法:更换磨损部件或将槽体排空,重新调整阀门间隙。   故障9:物料沿壁四周堆积   原因:一些入料可能较粘导致物料粘附在槽体边缘。   解决办法:一般不影响分选效果,如检查压力水箱堵塞,需及时冲洗。
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