提高白钨精矿质量的工艺研究及生产实践
            
            
                
来源:网络  作者:网络转载                  2019-10-14                阅读:740                    
                
               
             
提高白钨精矿质量的工艺研究及生产实践 过建光   吕清纯    摘要:“九五期间”,北京矿冶研究总院和广州有色金属研究院研制的选钨新工艺CF法和GY法用于柿竹园多金属矿钨浮选已取得突破性进展,但近年来生产矿石含硫常高于设计品位(原设计矿石硫品位仅0.5%~0.7%,现常达到1%~2%),现有硫化矿浮选系统已不完全适应,致使白钨精矿含硫超标,本研究采用BLR+松醇油进行反浮选脱硫的方法,可使白钨精矿中的硫控制在0.3%~0.5%,很好的解决了生产中白钨精矿含硫超标的问题。   关键词:白钨精矿;脱硫;反浮选       “九五”期间研制的浮钨新工艺CF法和GY法在我矿进行试生产以来,取得了令人满意的效果,尤其是钨的选矿回收率上了一个台阶,使柿竹园矿的钨回收率由传统的56%上升到67%以上,取得了历史性的突破,现柿竹园矿1000t/d选矿厂采用GY法浮选钨矿物。   柿竹园选矿厂处理的原矿属高中温热液矽卡岩矿床的Ⅲ矿带富矿体,矿石中的主要有用矿物有白钨矿、黑钨矿、辉钼矿、辉铋矿、萤石和磁铁矿,脉石矿物有黄铁矿、磁黄铁矿、方解石、石榴子石、辉石和绿泥石等,它们分布粗细不均,含量各不相同,整体嵌布粒度较细,原矿中硫含量大大超过设计的硫品位,有时甚至高达2%,这部分硫中以磁黄铁矿占相当大的比例。由于选钨新工艺中矿浆碱度降低,含硫矿物未受到强烈抑制,致使主干流程中硫化矿系统铋硫混浮作业硫很难回收干净,最终使白钨精矿杂质硫的含量居高不下,影响了该产品的销售和经济效益。为此,我厂技术人员对GY法浮钨酸浸前后的白钨精矿取样进行了系统研究,试验表明,酸浸前白钨精矿中钨很难消泡及控制钨的上浮,而酸浸后脱硫效果较好。 1  试样及药剂    本次试样一次性从搅拌桶里充分搅拌均匀和酸浸后白钨精矿中取得,白钨精矿品位65.35%,含硫1.44%,试验所用药剂有CuSO4、BLR、水玻璃、Na2S、丁基黄药和松醇油,均为生产现场所用工业品,补加水为现场的生产用水。 2  浮选试验及结果 2.1 原则流程   本着浮少抑多的原则,本试验采用反浮选工艺,确定浮选方案时主要考虑硫的活化和尽可能减少白钨id损失,因此,采用白钨精矿酸浸脱药后浮硫工艺。为简化流程,本试验各方案均采用一次开路浮硫,目的是不增加过多的动力设备,试验中对各药剂组合及pH值进行适当调整。2.2 试验方案及结果   针对白钨精矿活化脱硫和如何降低脱硫时白钨精矿的损失,进行了多种方案的试验研究,试验中考虑了各种药剂的综合作用,各方案的试验条件和浮选结果见表1。 表1  各方案的试验条件和脱硫浮选结果/%| 方案 | 药剂及用量(g·t-1) | 精矿产率 | 精矿品位 | 尾矿品位 | 回收率 | 
| WO3 | S | WO3 | S | WO3 | S | 
| 一二  三  四  五  六  七 | 未加药Na2SCuSO4丁基黄药CuSO4丁基黄药pH8Na2S丁基黄药pH8Na2S丁基黄药pH8CuSO4丁基黄药pH8.5pH6松醇油 | pH61600160020150020 150020 200020 100020  10 | 4.506.00  7.26  6.01  7.36  4.64  3.00 | 50.7139.50  50.66  23.83  19.28  25.07  18.47 | 20.5517.12  15.24  16.45  14.28  20.55  31.79 | 66.0467.00  66.50  68.00  69.01  67.32  66.80 | 0.540.42  0.36  0.48  0.42  0.51  0.31 | 3.493.63  5.63  2.19  2.17  1.78  0.84 | 64.2072.24  76.82  68.67  72.98  66.22  76.62 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   从表1结果看出,酸浸后的白钨精矿只要加少量的松醇油就可以达到很好的脱硫效果,这说明硫在白钨精矿酸浸已受到了活化,不需要加硫酸铜活化和硫化钠诱导,相反硫酸铜和硫化钠的添加会使硫精矿产率增大,加大白钨的损失,因此脱硫的关键是控制硫精矿中白钨的含量,为了控制白钨上浮量和进一步提高硫效果,确保在工业生产中使白钨损失降至最少和白钨精矿含硫在0.5%以下,采用水玻璃和BLR作调整剂进行脱硫试验,松醇油的用量为10g/t,浮选结果见表2。表2中的调整剂用量为条件试验的最佳用量。 表2  调整剂脱硫浮选试验结果/%| 调整剂及用量/(g·t-1) | 产率 | 精矿品位 | 尾矿品位 | 回收率 | 
| WO3 | S | WO3 | S | WO3 | S | 
| 水玻璃BLR | 2000200 | 3.503.00 | 38.6116.59 | 29.5638.30 | 66.3268.41 | 0.420.30 | 2.070.74 | 71.8589.90 | 
   从表2结果可以看出,添加BLR有利于降低硫精矿中白钨矿的含量,显著改善脱硫效果,其效果大大优于水玻璃调整剂。从浮选过程看,加BLR后,硫浮选过程更稳定,硫浮游速度更快,故最终选用BLR加松醇油的脱硫工艺。 3  生产实践    根据小型试验结果,结合我厂现场生产情况,采用了既简单又经济的BLR加松醇油脱硫工艺进行现场试生产。试生产采用两连槽5A浮选机开路浮选。经过一个月试生产,共产出合格白钨精矿150t,杂质硫的含量为0.2%~0.5%。解决了现场白钨精矿含硫超标的问题,该工艺现已转入工业生产,取得了良好的经济效益。在采取本工艺以前,白钨精矿杂质含硫平均为1.1%,白钨精矿合格率仅为20%,采取本工艺以后,白钨精矿杂质含硫平均为0.4%,白钨精矿合格率达到100%,每吨白钨精矿净增价值1500元,可年增经济效益100万元。 4  结语    通过试验室和现场生产实践,采用BLR和松醇油进行白钨精矿反浮选脱硫工艺简单合理,基本解决了白钨精矿含硫超标的问题,在技术上是对柿竹园高硫原矿下CF法及GY法选钨新工艺的进一步完善,经济效益显著。